Новости

27.07.2010 13:07

Названы причины сбоя при стыковке грузового корабля "Прогресс М-06М" к МКС

Сбой при стыковке к Международной космической станции (МКС) грузового корабля "Прогресс М-06М" 2 июля произошел из-за зашумленности канала связи и случайного нажатия космонавтами одной из кнопок на панели управления, сообщил журналистам во вторник руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев.
       "Комиссия работу закончила. У нас есть заключение. Причин нами зафиксировано две. Первая причина - это формирование ложной команды из-за зашумленности канала ультракоротковолновой связи", - отметил В.Соловьев.
       По его словам, каналы связи ручного телеоператорного режима стыковки не очень хорошо помехозащищены.
       "Вторая причина - это сформированная несанкционированно космонавтами команда из-за случайного нажатия кнопки", - добавил руководитель полета.
       Он сказал, что не стал бы обвинять космонавтов, так как выяснилось, что кнопка была недостаточно защищена от несанкционированного нажатия.
       В.Соловьев добавил, что из-за этих двух причин "Прогресс М-06М" не состыковался со станцией 2 июля.
       "На дальности 2,7 км от станции прервался нормально развивающийся автоматический режим причаливания корабля. После первой попытки стыковки мы прекратили разлет корабля и станции и с минимальными затратами топлива вернули грузовик к МКС", - сообщил он.
       В.Соловьев добавил, что повторная попытка стыковки 4 июля проходила при заблокированном телеоператорном режиме управления. В.Соловьев также сообщил, что у специалистов есть идеи доработки телеоператорного режима для большей его защиты от помех и для предотвращения от случайного нажатия кнопок. Он отметил, что на следующем грузовом корабле - "Прогресс М 07-М", который стартует к МКС 8 сентября, систему телеоператорного режима управления уже не успевают доработать. Что касается ее модернизации на "Прогрессе М 08-М" и "Прогрессе М 09-М", В.Соловьев сказал, что "мы думаем о доработке".

 

Интерфакс-АВН